本报讯(通讯员张纳军 任蕊)“咱们自己改制的风动扳手,用来紧固、拆解皮带机和风水管路等设备设施上的螺丝,不仅省力,工作效率更是翻倍,还得感谢‘智囊团’开出的‘妙计良方’。”11月28日,在开滦集团吕家坨矿业公司(以下简称“吕矿公司”)6393工作面,正安装皮带机的吕矿公司职工乔永昆称赞道。
在工作面液压支架安装和回撤工作中,使用普通扳手进行大量且频繁的紧固、拆解作业时,员工需要不断地调整扳手的位置和姿势,导致工作效率较低。为此,吕矿公司“智囊团”聚焦安拆工程提效需求,对风动镐、风动千倍拉、风动抽油器等小工具进行技术改造,有效解决工具不称手问题。
如今,吕矿公司的“智囊团”队伍日渐庞大,解决的问题也从日常操作延伸到创新提效。
6393工作面是该公司首次安装的大走向、大倾向“双大”智能化工作面,安装的液压支架型号比以往的体积大、重量大,再加上集中轨道巷有近20度的坡度,如何安全高效运输大架型液压支架成为亟须解决的难题。为此,他们充分发挥“智囊团”解难题作用,制定出双单轨吊运行方案。同时,针对液压支架卸装点与安装点有近10米距离需要旱运的实际,“智囊团”还提出制作行走小车挂在单轨吊梁,再配合千倍拉、绞车将液压支架扎地部位牵引起来,从而减少液压支架与底板的摩擦力,有效避免旱运过程中液压支架刮卡底部导致倾斜等问题发生。
得益于安全高效的运输方案,吕矿公司取得单班运输3组液压支架、组装6组液压支架的战绩,突破了大走向、大倾向工作面的安装纪录。6393“双大”智能化工作面轨道运输方式设计为单轨吊运输,这就意味着员工需要登高作业完成近2600米长的单轨吊梁铺设任务。1节3米长的单轨吊梁重达200斤,需要两人合力托举才能完成安装,员工体力消耗大,且作业过程还需要不断倒装脚手架,步骤繁琐费时。针对此问题, “智囊团”经过多方调研探究,提出借助单臂钻车升降平台将安装人员、单轨吊梁同时升起的施工方案,实施后既减少了人工搭设脚手架环节,降低了员工劳动强度,提高了安装效率。