本报讯(记者张隽 通讯员高改花 祁沛文)“我们钻机队在12810副巷上隅角已经完成6个高位瓦斯抽放钻场打钻工作,打孔工艺改进后不仅工作效率高了,而且瓦斯浓度从原先的0.4%降低到了0.2%,实现了矿井瓦斯零超限。”近日,冀中股份云驾岭矿钻机队技术员杨阳向记者介绍。
据了解,该矿12810副巷上隅角是高危瓦斯地区,全是坚硬的全岩地质,打孔非常困难,传统的打孔方式在开孔后遇到支护锚索,不仅破坏钻机、钻头,影响钻孔施工进度,还会造成材料浪费、消耗人力物力。针对这一难题,钻机队成立了技术攻关小组,利用班前会、班组长碰头会,总结问题,摸索新的打钻方法,最终在钻头上找到了“突破点”。
在钻到支护锚索时将钻头及时更换为高强力高耐性的“金刚石取芯钻头”,攻克了锚索段后再变更为普通钻头,一道工序的小改变,不仅提高了打孔进度也避免了钻头的损坏,减少了材料的浪费。
为提升钻孔瓦斯抽采效果,该矿建立了瓦斯抽采钻孔“一钻一监督”机制,实施监督钻孔开孔、打钻、退钻全过程,有效杜绝假打钻、假验孔。
“原先都是三个班时才能打一个瓦斯抽放孔,自从改变了打孔工艺,现在两个班时就能打一个孔,不仅节省了工时,工作起来也顺手了很多。”班长刘学太说。
与此同时,该矿还将封孔工艺优化为“两堵一注”,即先用85钻头完成100米的钻孔孔深,再用133钻头进行扩孔16米,下89套管15米,用两堵一注带压封孔工艺进行封孔。有效封堵钻孔周围围岩裂隙,增加了单孔负压,减少了孔口漏气,大大节省了水泥凝固时间,提高了瓦斯抽采量。


